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      新聞詳情

      門(橋)式起重機集電器的 技術(shù)改造與效益分析

      日期:2025-04-28 09:38
      瀏覽次數(shù):31
      摘要: 介紹滿洲里站換裝所對門(橋)式起重機供電集電器進行技術(shù)改造,采用一種新型集電器并進行了改進與完善,解決了困擾該站多年的門(橋)式起重機受電裝置在使用中脫線斷電、虛接和電器設(shè)備燒蝕等問題,保證了運輸生產(chǎn)以及人身和設(shè)備安全。同時對改造前后的經(jīng)濟效益進行了對比分析。

        哈爾濱鐵路局滿洲里站換裝所目前使用的門(橋)式起重機(以下簡稱門、橋吊)是一種常見的軌線受電方式的電動機械,其集電裝置大多采用無軌電車用集電器,或者是在此集電器基礎(chǔ)上改造的變型產(chǎn)品。這類集電裝置主要由集電桿、滑靴、鉸接構(gòu)件、集電桿平衡彈簧、轉(zhuǎn)向裝置或正反向推拉桿等組成?,F(xiàn)有類似產(chǎn)品使用中均不同程度地存在以下問題:由于滑靴球鉸磨損,當滑線接頭截面驟變,滑線吊線夾傾斜和在風力作用下滑線橫向擺動,以及由溫度產(chǎn)生的滑線弛度變化時,滑線與軌道平行度超差,起重機正反向換向運行時均易產(chǎn)生脫線斷電;加之電源線是在滑靴球鉸上引出的,由于球鉸是運動構(gòu)件,磨損后球體與球座間隙增大,雜質(zhì)易進入,導致球鉸在導電時虛接,產(chǎn)生電燒蝕。這種情況使起重機在作業(yè)時極易產(chǎn)生脫線斷電,造人身、設(shè)備事故。

      滿洲里站換裝所的生產(chǎn)性質(zhì)與其他作業(yè)站不同,一條換裝線上配備有 8 臺起重機,共用一條電源滑線供電。當 1 臺起重機集電器脫線或發(fā)生故障時,整條換裝線上的起重機都要停電停機,等待集電器的故障修理。一旦起重機集電器發(fā)生故障,將影響整條換裝線的運輸生產(chǎn)。在初冬和開春季節(jié)時,由于氣溫變化較大,電源滑線結(jié)霜、結(jié)冰現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,均需人機配合除霜、除冰,由于是高空作業(yè),嚴重危及人身和設(shè)備安全。

      經(jīng)調(diào)研并結(jié)合滿洲里站換裝所地理條件與設(shè)備布局等實際情況,技術(shù)人員研究采用了一種新型結(jié)構(gòu)的集電器(實用新型**,**號:03239142.0),并對該結(jié)構(gòu)進行了改進與完善。經(jīng)換裝所 2 年的使用效果證明,這項技術(shù)改造是成功的,徹底解決了門、橋吊的集電器經(jīng)常出現(xiàn)故障而影響運輸生產(chǎn)的難題,從而保證了換裝所運輸生產(chǎn)的正常進行和人身、設(shè)備的安全。

      1 技術(shù)改造方案

      1.1 新型集電器的基本結(jié)構(gòu)

      集電器的基本結(jié)構(gòu)如圖 1所示。集電塊1一般采用整體或分體碳精滑塊,*佳方案是分體碳精滑塊,用M8 螺栓 3 固定在槽式集電殼 2 上。集電殼采用鋁或銅鑄造加工成型,帶有可鑲?cè)爰妷K的凹槽。槽寬為滑線直徑的 12~18 倍,*佳方案是 15 倍。槽式集電殼凹槽的兩側(cè)板內(nèi)側(cè)立面的導向一般采用斜面,其內(nèi)側(cè)立面與集電塊相接觸的部位加工有與集電塊相適的縱向槽。**絕緣體 4 由電木板制成,通過 M10 螺栓 6 與上部槽式集電殼相連,并由沉頭螺栓7與下部限轉(zhuǎn)角鉸接銷軸座 8 相連,電源線 5 從螺栓 6 引出。限轉(zhuǎn)角鉸接銷軸座由鑄鐵或板件焊接加工成型,其上裝有調(diào)整螺栓14。該軸座通過直徑 10 mm 的銷軸 9 與微轉(zhuǎn)角彈簧伸縮缸 10鉸接。微轉(zhuǎn)角彈簧伸縮缸工作行程 320 mm,工作壓力8~12 kg,伸縮缸的限轉(zhuǎn)可以用滑槽,但為簡化結(jié)構(gòu)采用限轉(zhuǎn)動的導向平面。座板 13 采用 6~10 mm 鋼板制作;二級絕緣體 12 采用天車瓷瓶。整個集電器通過二級絕緣體與機架 11 固定連接。

      1.2 改進完善方案

      在原有微轉(zhuǎn)角彈簧伸縮缸(圖 2)的上部增加帶防塵和防水密封裝置1,以改進伸縮缸的防塵、防水功能。

      同時加裝軸承 2 ,以減少伸縮缸導桿的縱向伸縮阻力。具體方案是在上蓋開有滾珠滾動槽,滾珠采用直徑5~8 mm,*佳方案是上蓋滾珠滾動槽直徑5.4 mm, 滾珠采用直徑 5 mm。下蓋在限轉(zhuǎn)角的兩個平面處各鉆有一個孔,孔內(nèi)裝有滾珠和彈簧及調(diào)整裝置 3,鉆孔直徑為 5.4 mm,滾珠直徑 5 mm,彈簧公稱直徑 5 mm,鋼絲直徑 1 mm,工作行程 10 mm,工作壓力 3~4 kg。

      另外,重新設(shè)計裝配一個固定機架的可調(diào)式安裝座,以解決原集電器在不同機型安裝時需改造機架的問題??烧{(diào)式安裝座加裝在機架上部,該安裝座上開有寬13 mm、長 300 mm 的連接槽(見圖 3),使集電器整體在槽內(nèi)可橫向移至所需的固定位置。

      1.3 工作原理

      該集電器垂直安裝在滑線15與用電設(shè)備機架11之間(見圖 1)。槽式集電殼 2 內(nèi)的集電塊 1在彈簧伸縮缸1 0 彈力的作用下與滑線緊密接觸,電流經(jīng)滑線、集電塊、槽式集電殼、電源引線 5 引入用電設(shè)備。當風力作用或安裝偏差使滑線 15 偏離中心時,由于槽式集電殼底部較寬,滑線在集電塊上運動時很難刮碰到槽式集電殼的內(nèi)側(cè)立面,萬一滑線尤其是其硬彎、接頭或吊線夾扭轉(zhuǎn)處刮碰到槽式集電殼的內(nèi)側(cè)立面時,隨擺幅增加而橫向力銳減的滑線被具有導向面的凹槽立面限在槽內(nèi),同時在微轉(zhuǎn)角彈簧伸縮缸柱塞的水平微轉(zhuǎn)動及限垂直轉(zhuǎn)角鉸的共同作用下,消除了滑線跳槽脫線。由于集電塊、槽式集電殼、固定螺栓和電源引線等電流傳導體均為固定連接無相對運動,故不會產(chǎn)生虛接和電燒蝕。

      1.4 新型集電器的優(yōu)點

      (1)不掉(脫)線。由于該槽式集電殼底的寬度與滑線的*大偏移量相當,且兩側(cè)板具有使滑線向槽式集電殼中心移動的導向面,極大地改善了滑線與槽式集電殼的受力狀況,在滑線硬彎、對接接頭、吊線夾扭轉(zhuǎn)等情況下確?;€不跳槽脫線,尤其適用于東北氣溫寒冷地區(qū)。

      (2)無電燒蝕。因為集電器上的電流傳導體間的連接均為固定連接,無虛接,不產(chǎn)生電火花,從而消除了電流傳導體的電燒蝕。

      (3)密封式軸承使微轉(zhuǎn)角彈簧伸縮缸具有摩擦阻力小,碳質(zhì)滑塊與滑線接觸壓力小,碳質(zhì)滑塊使用壽命長等優(yōu)點。

      (4)不需要冬、夏季兩次調(diào)整滑線松馳度。

      (5)故障率低,維修少,使用壽命長,安全可靠。

      (6)改進完善后新增以下優(yōu)點:①防塵、防水功能;

      ②無卡死和無阻滯功能;③可調(diào)式安裝座,無需改造安裝機架。

      2 安裝技術(shù)要求及保養(yǎng)

      2.1 安裝要求

      (1)當電源滑線間距 S 大于等于 560 mm 時,集電器 1、2、3、4 安裝在同一軸線 A 上。

      (2)當電源滑線間距 S 小于 560 mm 時,集電器 1、

      3 安裝在同一軸線 A 上,集電器 2、4 安裝在同一軸線 B上(圖 4);三相三線制集電器 2 安裝在軸線 A 上,集電器1、3安裝在同一軸線B上(圖5);以確保集電器的導電體間的電氣絕緣距離。

      (3)軸線 A、軸線 B 的間距離 C 應(yīng)大于等于350 mm。

      (4)集電器垂直安裝在滑線與設(shè)備機架間,安裝前應(yīng)測量滑線的*大松弛度(即單根滑線的*大高低差)當滑線的*大松弛度大于 300 mm 時應(yīng)調(diào)整滑線的松弛度在 0~300 mm 間。集電器安裝高度 H 根據(jù)機架高度通過 U 型卡子調(diào)整。

      2.2 技術(shù)保養(yǎng)

      (1)按設(shè)備保養(yǎng)有關(guān)規(guī)定檢查、緊固固定螺栓(特別是電源引出線),防止由固定螺栓松動引起**絕緣下降。

      (2)當碳刷磨損 3/4時更換碳刷。

      (3)按設(shè)備保養(yǎng)有關(guān)規(guī)定對鉸點注油。

      (4)根據(jù)滑線松弛度的變化調(diào)整集電殼(碳刷盒)轉(zhuǎn)角。

      (5 )按設(shè)備保養(yǎng)有關(guān)規(guī)定檢查測量絕緣,絕緣等級:E 級。

      (6)春秋兩季節(jié)更換防塵、防水圈。

      (7)按起重機檢修標準規(guī)定的時間,檢查軸承更換潤滑脂。

      (8)按起重機檢修標準規(guī)定的時間,檢查調(diào)整微轉(zhuǎn)角彈簧伸縮缸下軸承壓力。

      3 使用情況及效益

      3.1 使用情況

      從 2003年3月至今,該集電器先后在滿洲里站換裝所的50 t、36 t、20 t、12.5 t、10 t的18臺門吊上投入使用,現(xiàn)場反映良好。尤其是在換裝所東吊作業(yè)區(qū)的四線6臺門吊、五線6臺門吊、七線8臺門吊使用效果尤為突出。該三條線為換裝線,換裝貨物品種繁多,除木材外還有礦粉、汽車袋裝化肥、鋼軌、廢鋼、雜品等,生產(chǎn)任務(wù)特別繁忙。由于該線始建與 20 世紀 50 年代,設(shè)備雖經(jīng)多次技術(shù)改造,但由于沒有好的集電器產(chǎn)品,一直使用的是原始的老產(chǎn)品,加之地質(zhì)環(huán)境的變化造成門吊滑線鐵塔傾斜、走行線基礎(chǔ)下沉,以及近年來氣溫變化大,使滑線松弛度加大,造成電源滑線與走行線不平行差達380 mm,高低差 500 mm。門吊作業(yè)時集電器故障極為頻繁,尤其是在換裝成列木材貨物列車時,易發(fā)生門吊集電器脫線,造成總電源掉閘等故障,使整條換裝線上所有吊車無法作業(yè),嚴重影響換裝生產(chǎn)。換裝所只好派電工在門吊電源滑線的電源開關(guān)旁看護,集電器脫線掉閘時及時人工復位,極易人身及設(shè)備、貨運事故,且影響貨物列車正點運行。自2003年3月安裝該集電器后,徹底解決了掉線和刮碰滑線吊線夾、絕緣子等問題。同時受到哈爾濱鐵路

      局主管部門的肯定,在滿洲里站換裝所推廣使用。

      3.2 安全與經(jīng)濟效益分析

      (1)2001-2002 年故障分析。僅以二車間一道為例(該線上有50 t門吊1臺,36 t門吊1臺,20 t門吊2臺共 4 臺吊車),2001-2002 年度共發(fā)生滑靴脫線 432 次,絕緣損壞 96次,彈簧脫鉤288次,撐桿斷裂85次,滑靴破損312次。由于滑靴脫線造成總電源掉閘53次,累計停機1 249小時,直接經(jīng)濟損失63 761.80元,間接經(jīng)濟損失 224 820 元,造成設(shè)備事故 1 次。2002 年 7 月 2 日由于滑靴脫落同滑線虛聯(lián)兩相,造成50 t門吊起升電機燒毀,直接經(jīng)濟損失 22 187 元,影響門吊正常使用 14天,間接經(jīng)濟損失60 480元。

      (2)新型集電器使用效果。新型集電器更換使用后,2003-2004 年度未出現(xiàn)過任何故障,只是滑塊正常磨損進行停機更換,累計停機 32 小時,更換滑塊成本1 080元,停機影響換裝生產(chǎn)經(jīng)濟損失5 760元。

      新型集電器與老型集電器經(jīng)濟效益和安全性能比較見表 1。

      上述18臺門吊采用該集電器至今,從領(lǐng)導、工程技術(shù)人員到司機、修理工普遍反映該集電器保養(yǎng)維修項目少,無故障,節(jié)約運用維修成本。由于故障停機 2 年中未出現(xiàn)過,大大減少了故障率,改善了設(shè)備運用狀況,提高了設(shè)備利用率和設(shè)備安全系數(shù),減少設(shè)備維修費用支出,為企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)濟效益。









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